王建利,现担任重庆庆铃铸造公司技术中心模具设计岗 ,从事模具开发和产品质量提升工作已18年。获得国家专利3项,发表论文3篇,荣获庆铃公司优秀员工奖。 该同志工作中钻研专业技术,提升技术创新能力。 1、4JZ1缸体水套模具开发过程中,需要对坭芯内部进行排气的方法,来解决产品表面气孔和局部变形现象。目前常见的手工钻孔方式,容易出现排气孔深浅不一,甚至钻穿坭芯,排气孔出口粗糙、崩缺等情况,造成坭芯报废。针对这些问题,王建利同志设计发明了一种可让坭芯自带排气孔的机构,可以保证坭芯质量。此项发明成功获批:国家专利《用于钻坭芯排气孔的钻孔装置(CN209867448)》。2、2017年我公司开发了一个很特别的差壳产品,该产品的结构特点是,四个窗口将产品分成了四个相对独立的热节。我们对四个热节部位分别设置了冒口,经过试制评价,各项指标均达到客户要求,但是生产效率低、生产成本高,企业利润薄。王建利同志通过认真分析产品结构,理论的认为从两热节相等距离的薄壁处进水,同时补缩两个热节处,应该可行。通过试制评价,各项指标均达到客户要求。以此编写、发表了论文《球墨铸铁产品平行补缩理论研究》。3、我司GF造型线生产的4KH1-CN缸盖,经过造型、刮砂后,排气针孔会被堵死,需要2个工人用钢针一个一个捅穿,浪费人工,而且容易损伤铸型,影响铸件清理速度。王建利同志通过现场勘测,反复钻研,设计了4KH1-CN缸盖扎孔工装。该工装就是在扎板本体上设置扎针;扎孔工装安装在扎板机上;通过PLC控制系统,控制扎板机的液压缸工作,液压缸推动扎板,扎板上的扎针进入排气针孔,直至捅穿砂型;扎板机收到信号,液压缸带动扎板回位,扎针退出排气针孔。通过连线调试,该工装已经可以正常使用。今后,在生产4KH1-CN缸盖过程中,既可以取消人工捅排气针孔的工作,又可以有效保护铸型,减少清理难度,这样事例还很多。 该同志在工作中,总是能融入一些“创新”想法,来解决现实问题,为庆铃公司的持续发展作出贡献。
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